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三菱PLC应用2(一)

本文ID:LW3646 ¥
   加減速可以分別給定的機種,對於短時間加速、緩慢減速場合,或者對於小型機床需要嚴格給定生產節拍時間的場合是適宜的,但對於風機傳動等場合,加減速時間都較長,加速時間和減速時間可以共同給定。 16、 什麼是再生制動?電動機在運轉中如果降低指令頻率,則電動機變為非同步發電機狀態運行,作為制動器而工作,..

 

   加減速可以分別給定的機種,對於短時間加速、緩慢減速場合,或者對於小型機床需要嚴格給定生產節拍時間的場合是適宜的,但對於風機傳動等場合,加減速時間都較長,加速時間和減速時間可以共同給定。 16、 什麼是再生制動?電動機在運轉中如果降低指令頻率,則電動機變為非同步發電機狀態運行,作為制動器而工作,這就叫作再生(電氣)制動。 17 、是否能得到更大的制動力? 從電機再生出來的能量貯積在變頻器的濾波電容器中,由於電容器的容量和耐壓的關係,通用變頻器的再生制動力約為額定轉矩的10%~20%。如採用選用件制動單元,可以達到50%~100%。18 、轉矩提升問題 自控系統的設定信號可通過變頻器靈活自如地指揮頻率變化,控制工藝指標,如在煙草行業的糖料、香料工序,可由皮帶稱的流量信號來控制變頻器頻率,使泵的轉速隨流量信號自動變化,調節加料量,均勻地加入香精、糖料。也可利用生產線起停信號通過正、反端子控制變頻器的起、停及正、反轉,成為自動流水線的一部分。此外在流水生產線上,當前方設備有故障時後方設備應自動停機。變頻器的緊急停止端可以實現這一功能。在SANKEN、MF、FUT和FVT系列變頻器中可以預先設定三四個甚至多達七個頻率,在有些設備上可據此設置自動生產流程。設定好工作頻率及時間後,變頻器可使電機按順序在不同的時間以不同的轉速運行,形成一個自動的生產流程。
简述 FX2N 系列 PLC 在玻管生产中的应用(网友"肖岩"的文章)简述 FX2N 系列 PLC 在玻管生产中的应用 本公司现有拉管机系统为 80 年代的技术,随着时代的发展已经不能适应生产的需要。对于生产中所需要调节的拉速、旋转管转速、拉管长度的调整,原来都采用机械变速的方式来调整。现采用 FX2N 系列 PLC 根据生产中的不同需要进行电气化改造。 1.  对于旋转管转速的调整:由于生产操作人员在机尾(牵引机处)随时要根据生产情况调整旋转管的转速,两地相距约 40 米必须对旋转管电机采用变频器远程控制。将 FX2N 主机 +2DA 模块同变频器安置于机头控制柜内,用模拟量输出模块的电压输出( 0~10V )控制变频器的转速。通过导线将 PLC 输入信号引到机尾控制柜内用按钮给 PLC 输入信号,通过程序将输入信号转变成数字量的增加或减少从而改变模拟量输出模块输出电压的大小。达到远程控制的目的。同时将变频器的 FM 频率输出信号输入到显示仪表经过转换以后用来观察旋转管的转速。 2.  对于拉速和拉管长度的调整:同样采用 FX2N+4DA 模块 + 变频器(控制拉速) + 伺服放大器(控制切割机)。拉速的调整可以类似于旋转管转速的调整,通过按钮来调整模拟量输出模块数值的增减,改变 4DA 通道 1 输出电压输入到变频器从而改变拉管机转速。将增量型编码器( 1000p/r 开路集电极型)安装于一定的位置测量拉管机电机的转速,将此信号( A 相脉冲)输入到 FX2NPLC 的高速输入端子,利用 FNC56 SPD 指令来检测牵引机速度(调整拉管长度计算用);将 B 相脉冲输入到频率计用以显示拉速。对于拉管长度的调整可将上述输入到 PLC 的拉速信号(经过计算转换成单位为毫米 / 秒的数值),与通过按钮输入到 PLC 的长度信号数字值(单位毫米)相除,得到切割机割刀每转的时间(单位秒 / 转)。然后计算出割刀的转速,根据割刀与割刀电机传动比计算出割刀电机的转速。通过电机转速与伺服放大器输出频率的对应关系,以及伺服放大器输出频率与输入电压的对应关系计算出 PLC 输出电压数字量。此计算的数值为伺服电机的初始速度,由于计算时可能存在误差以及电压波动等原因的影响此时的速度并不能精确的控制切割长度,还需要通过与伺服放大器集电极开路输出脉冲数值(根据要求通过参数设定脉冲输出数)输入到 PLC 高速技术端子进行比较,将其差值乘以系数放大后叠加到初始速度数值上,不断地通过偏差调整以达到精确控制拉管长度的目的。最后将此数字量输出到 4DA 通道 2 ,作为伺服放大器转速控制的输入电压( 0~10V )。将切割长度数值输出到 4DA 通道 3 ,用数显表显示拉管长度设定值。这样,不管操作者改变拉管长度设定值,或者改变拉速, PLC 都可以随时调整伺服电机的转速保证切割长度的精确控制。

 


FX2NPLC 在单级同步系统中的应用 (网友"肖岩"的文章)利用 FX2NPLC+2DA 模块 + 变频器 + 增量型编码器( 1000P/R 三相开路集电极型)可以方便的在由两个不同的动力驱动的系统中实现同步。具体应用时根据所要实现的同步要求在合适的位置安装主、从编码器,以方便主、从编码器信号比较,即在需同步的每个单位主、从编码器转 1 圈。当安装好编码器以后,分别将主、从编码器的三相脉冲用双绞屏蔽线引到 FX2NPLC 的 6 个高速计数器端子上。输入端子 X0 作为速度检测( FNC56 )的指定端口, X1~X5 分别对应 C236~C240 ; X1    C236   主编码器 B 相码道脉冲(比较用) X2    C237   主编码器 Z 相零点脉冲 X3    C238   从编码器 A 相码道脉冲(比较用) X4    C239   从编码器 Z 相零点脉冲 X5    C240   从编码器 B 相码道脉冲(调整相位用) 在程序中,首先用速度检测指令( FNC56 )检测主编码器在单位时间内的脉冲数,然后根据前级速度推算后一级的速度给定值。同时用主、从编码器( C236 、 C238 )的比较脉冲进行比较( C237 、 C239 分别用于复位 C236 、 C238 ),将他们的差值乘以一定的系数放大以后在叠加到速度给定值上(用以消除累积误差)。然后通过 2DA 输出 0~10V 电压到变频器的速度控制输入端子上。此时即可实现主、从编码器的零点同步,由于机械零点与电气零点会不同步。此时就必须调整相位即调整电气零点。在调整相位时,将 C240 的设定值用数据寄存器设定为一定的值(数值大小可调整),用零点脉冲首先复位调整相位用的高速计数器 C240 ,再用 C240 复位比较用的高速计数器 C238 即可。

 


网友liaoleo的文章:变频器维修变频器:     最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!最近维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!!特别是这几天天气炎热!!
 最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一

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